

上海底特精密紧固件股份有限公司
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故障现象举例 |
可能的原因 |
检查、处理方法 |
备注 |
1、焊接时火苗减弱 |
1、主光路激光偏移 |
调整主光路全反和半反膜片,采用像纸检查并调圆光斑 |
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2、聚焦镜片损坏或污染 |
更换或清洗聚焦镜片和保护镜片。 |
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3、激光没有从聚焦头下面的铜气嘴的中心输出 |
调整45度反射膜片,使激光从气嘴的中心输出 |
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4、激光器紧固件的谐振腔膜片损坏或污染 |
更换或清洗谐振腔反射膜片。 |
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5、光闸没有完全弹开 |
检查并在光闸连接件上加润滑油,使连接件机械上能顺畅 |
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6、氙灯的使用寿命到了 |
检查并清洗旧灯或更换新的氙灯。 |
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7、冷却水污染或长期没更换冷却水 |
更换冷却水并清洗滤紫外玻璃管和氙灯 |
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8、聚焦镜的离焦量过大 |
调整离焦量至靠近焦点位置(但不能有飞溅物产生) |
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9、保护气开得过大 |
调整保护气的气流量 |
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2、开机时电源面版显示水压报警 |
1、水路中有气泡 |
反复多点灯几次,使气泡消除 |
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3、开机时水流报警 |
1、水管受外部意外物的挤压 |
检查水管,清除意外物体 |
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2、水箱内缺水 |
加水 |
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4、走程序时工作台没有动作
4、走程序时工作台没有动作 |
1、工作台处于限位位置,已压迫了限位开关 |
按脱机键后,手动调整工作台至工作台行程的中间位置 |
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2、PLC开关处于编程状态 |
把PLC开关还原至工作状态 |
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3、伺服驱动器报警 |
断电后需等待5S后才能正常工作 |
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4、压缩空气没开 |
打开压缩空气 |
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5、PLC报警 |
PLC程序错误,重新检查PLC程序 |
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5、焊接时焊缝很黑 |
1、氮气没开 |
打开氮气 |
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2、保护气的气流方向错误 |
应使保护气的气流方向和工件的运动方向相反 |
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6、焊接时出现裂纹 |
1、保护气的流量过大 |
减小保护气的流量 |
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2、工件的冷却速度过快 |
调整夹具上的冷却水的温度,提高水温 |
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3、工件没清洗干净 |
重新清洗工件 |
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4、工件间的配合间隙过大或有毛刺 |
提高工件的加工精度 |
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7、焊接的熔深不够 |
1、激光能量不够 |
提高脉宽 |
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提高电流 |
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2、聚焦镜离焦量不对 |
调整离焦量至靠近焦点位置(但不能有飞溅物产生) |
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8、开机时欠压报警 |
1、氙灯损坏 |
更换氙灯 |
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2、三相电相序错误 |
调整相序 |
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3、电流传感器损坏 |
更换电流传感器 |
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9、按下程序键之后工作台动作未完成,并报警 |
响一声:侧夹汽缸未进到位 响两声:轴夹汽缸未进到位 响三声:侧夹汽缸未退到位 响四声:工件汽缸未退到位,不在初始位置上 响五声:工件汽缸未进到位,不在下一工位位置上 响六声:工件汽缸未退到位 响七声:侧夹汽缸未进到位 响八声:轴夹汽缸未退到位
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检查压缩空气的气压是否足够?汽缸运动是否顺畅? 检测开关的位置是否损坏或发生变化? |
对汽缸未到位故障的判断,首先应确认压缩空气已送到且压力足够,每一个汽缸检测位的开关灯已亮,然后再查PLC软件。通过专用的PLC软件可以实时检测到每一个输入输出点的状态。 |
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